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GX500螺旋输送机吊轴承及尾部的改进

发布时间:2022/9/331

GX500螺旋输送机吊轴承及尾部的改进

某公司粉磨包装车间使用4台GX500螺旋输送机。其中粉磨车间使用1台GX500× 12.5m,负责出磨水泥的输送,月运转率在85%以上;包装车间使用2台GX500×37 m,  1台GX500×8 m,负责出库水泥的输送,月运转率平均60%。从2005年投产至今,其平均故障停机率约为12%,材料、配件月平均消耗约1 550元,且每月必须计划检修、更换易损件1次,才能保证生产的正常运行。

1、吊轴承原设计结构及损坏原因

如图1所示,当螺旋输送机运转时,水泥在螺旋叶片的强制推动下,向右移动。由于滑动吊轴承密封性差,经过吊轴承处的水泥有少量进入滑动吊轴承的轴瓦内,一方面水泥堵塞加油孔,使润滑油加不进吊轴承内,另一方面轴瓦与联接轴之间没有润滑油,只有水泥,这样就加快了轴瓦和联接轴的磨损。另外当螺旋输送机下的脉冲泵损坏,水泥仓满时,水泥在螺旋叶片的强制推送下,压进尾端滚动轴承装置内,磨坏或卡死滚动轴承装置,使螺旋输送机负荷加大,烧坏电机。根据经验,每月必须定期检修吊轴承,更换上瓦和下瓦,同时加注新油。因此,检修工作量大、检修费用高。

2、吊轴承结构改进和尾部改进

见图2,吊轴承的结构由滑动轴承改为滚动轴承,联接处采用M16X 150的穿销螺栓连接,有万向节的功能。改进后的螺旋输送机中心线上、下、左、右偏移。0一10°也可运转自如。采用滚动密封轴承,密封性能良好,轴承外两端用2个“O”形橡胶密封圈双层密封,使密封性能更好,水泥不会进入轴承内。且滚动轴承的摩擦阻力小于滑动轴承的摩擦阻力,减轻了运行负荷。另外在距离尾轴承500mm处,用氧气割掉螺旋输送机机壳及轴上螺旋叶,再用4mm厚的钢板封堵割后的端面。这样螺旋输送机露出尾轴,运行时便于观察。

3、改进效果

改进后输送机运行平稳,运行8个月均没有检修过,且尾端滚动轴承无进灰现象,大大节省了材料配件消耗,减少了检修维护工作量,提高了运转率,降低了水泥生产成本,电动机运行电流平均下降5一6A。


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